縱深推進“兩降一增”
著力打造低成本高質量領先優勢
面對復雜的宏觀經濟環境、嚴峻的鋼鐵行業形勢,我認為活下去的關鍵是降本,好起來的核心是質量。我將帶領河北鑫達鋼鐵集團有限公司煉鋼廠全體干部職工落實“極致降本”戰略部署,打破慣性思維,深化對標找差,追求工藝進步,持續優化爐料結構、脫氧方式等,促使主要經濟指標再提升,實現全線效益最大化,奮力完成全年生產目標任務。
抓高效協同
促進工藝降本
降低鋼鐵料及含鐵料消耗。轉爐根據熱平衡合理配加渣料,硅高錳高爐次合理利用雙渣操作,避免出現大的噴濺。轉爐連鑄加強溝通,根據壓鋼時間合理控制溫度,控制大包、中包澆余,分流停澆掐坯堵流,減少鑄坯切頭切尾。制定轉爐一倒率、碳溫命中率提升方案,細化獎懲,增強轉爐關鍵崗位意識,提高一倒率。出鋼溫度偏高的爐次,在爐后使用鋼筋切頭等冷料進行調溫,減少爐內氮氣降溫,提高金屬收得率。加大自循環渣鋼回收,大塊鐵、鋼豆、自產渣鋼回吃18kg/t以上;連鑄平臺使用專用渣盆收集各類廢鋼,含鐵料消耗較計劃降低3.02kg/t。
降低合金消耗。結合質量計量部化驗數據,對產品性能進行跟蹤,控制鋼種成分在中下限。與技術部、質量計量部探討Q195使用硅鋁鐵代替部分鋁塊,降低脫氧成本,并追蹤后續軋制情況和質量反饋。通過專業培訓方式,提升成份控制水平,保證成品內控成份合格率,利用獎懲杠桿提高煉鋼工和合金工操作水平。規范轉爐各鋼種合金結構及脫氧劑使用,嚴格按照操作要點或技術科要求執行,出鋼時加強操作,注意合金、增碳輔料加入情況,做好擋渣操作,為節約合金、增碳輔料用量創造良好條件。密切關注入爐鐵水成分溫度,調整廢鋼量,防止出現溫低后吹現象,影響合金、增碳輔料吸收率;加強轉爐操作,提高終點C含量,降低鋼水氧化性。通過以上措施,全鋼種合金消耗較計劃降低0.46kg/t。
降低燃動力消耗。一是降電耗,關注峰谷平電價,例如生產準備工段在谷期將料倉上滿;將機組中壓泵改造為閉路泵,每月可節約電費19萬元;控制高壓配電室空調使用,檢修時間杜絕設備空轉,使電耗較計劃降低2.96kwh/t。二是降高爐煤氣消耗,在滿足生產要求的前提下,減少在線鋼包烘烤數量。三是降氮氣消耗,渣量大的爐次,在保證護爐要求的前提下,先倒出部分爐渣再濺渣,縮短濺渣時間,氮氣消耗較往年同期降低1.2m³/t。
提升鑄坯合格率。落實公司質量管理要求,做好關鍵質量設備管控,重點抓好連鑄設備穩定性??刂妻D爐下渣量,提高鋼水成份內控命中率,提高鋼水過程溫度合格率,使煉鋼廠鑄坯合格率較計劃提升0.11%。
抓改善創新
促進生產降本
煉鋼廠堅持以改善創新為引領,緊扣降本增效主題,全方位、多層次開展自主改善活動,疏通解決制約生產順行的堵點、難點,全年完成提案改善百余項。
抓算賬經營
促進整體效益提升
生產組織方面,堅持“連鑄平穩為中心、轉爐爐況為基礎、設備為保障”的生產方針,以標準化作業為抓手,規范作業細節,嚴控各類事故。加強生產組織協調,做到轉爐“四不等”,壓縮規范輔助生產時間。
轉爐生產方面,鋼包全程加蓋,做到紅包出鋼,降低出鋼溫度,保證連鑄低溫快鑄。轉爐力爭不向前倒爐,直接出鋼,精煉跨安排一部天車保證快速更換鋼車渣盆。合理調整廢鋼配比,杜絕廢鋼塊度大、碼放不合理影響加廢鋼。穩定入爐鐵水單包重量,且與轉爐裝入量一致,保證一罐到底;裝鐵時將廢鋼車、兌鐵天車及時叫到爐前,做到爐子搖到位置即可裝鐵。避免出鋼過程紅渣外溢;嚴格管理擋渣車、擋渣耐材、擋渣操作,提高擋渣效果;加快鋼渣倒運,必保渣池循環使用。評定考核命中率、合格率等指標,提高鋼水命中率,杜絕廢品。
連鑄生產方面,堅持中包調溫,控制中包過熱度,與調度、轉爐密切溝通,減少等鋼、壓鋼次數,杜絕漏鋼事故。連鑄拉下及時清理噴嘴,確保冷卻效果;保證開口度,防止拉速過快出現鼓肚、中心線裂紋。
設備管理方面,落實每日點檢,完善點檢記錄,對設備運行狀況做到了如指掌,消除可能影響生產的各類設備問題。定期梳理備品、備件情況,結合安全生產和設備運行的實際情況,以修舊利廢為切入點,確保關鍵部位有備件,常用備件自修自改,延長設備使用壽命。
結語
“天下之事,因循則無一事可為;奮然為之,亦未必難”。身處鋼鐵行業“成本為王”的深度調整期,過緊日子已成常態,降本增效成為生產經營的當務之急、重中之重。全體干部職工要強化危機意識、保持清醒頭腦、變革思想觀念,牢固樹立“一切成本皆可降”的意識,堅持挖潛與增效同步、開源與節流并舉,眼睛向內,不講條件、不留余地,錨定目標不放松,把“寒冬”作為苦練內功的良機,全流程挖潛增效、全要素精細管控,積極應對鋼鐵行業長周期下行風險,全力以赴打贏“極致降本”攻堅戰,為鑫達基業長青注入澎湃動能!