極致降本·原料廠
一直以來,各公司積極貫徹落實集團降本增效工作要求,樹立“過緊日子”的思想,以“品質提升”為抓手,深挖內潛,精細管理。廣大干部職工或是改良生產工藝減少原料損耗,或是優化操作流程提升產品 質量,用點點滴滴的實際行動匯聚成磅礴力量,為生產經營目標任務的圓滿完成保駕護航。
河北鑫達鋼鐵集團有限公司原料廠更是這一理念的堅定踐行者,他們秉承“一切成本皆可降,一切成本皆要降”的決心,大刀闊斧地積極推進管理降本與全員降本行動。在日常工作的每一個細微處精打細算,深挖每一處可能的降本空間,力求達到極致降本狀態。近日,原料廠通過對以往返礦率進行統計,發現自返率均在16%-18%之間,說明其整體的強度降低,增加運行成本,于是降低燒結礦自返率成為了他們進行深入探索研究的課題。
攻關小組找準了方向、走對了路子,便對癥下藥,使得癥結得到解決。針對設備漏風嚴重的問題,對漏風點位進行日常檢查,隨時進行治理,包括日常箱板螺絲蓖條壓銷螺絲的緊固,水封拉鏈、電除塵漏風的治理等,并在檢修期間對風箱漏風點位進行封堵、補焊,漏風有效降低。
針對布料結構差的問題,規定每班定期對九輥布料器兩側粘料進行清理;穩定混合料水分,防止水分波動導致料面拉溝、壓料;將平料器兩側各延伸5公分左右,保證邊緣不缺料,并采取U型布料方式,減少邊緣效應,同時要求燒結班長每小時對燒結料面檢查,并反饋料面效果。通過以上措施料面無拉溝、邊緣無缺料現象,并且料面呈藍色。
通過以上措施的實施,與改善前對比,原料廠燒結礦自返率下降2.69%,并且自返率的降低使倒運次數相應降低,提高了入爐燒結礦質量。
明者因時而變,知者隨事而制。在降本增效這場持久戰中,鑫達人敏銳洞察機遇,果敢突破困境。回首過往,開支“節流”多管齊下,降本改善遍地開花;展望新程,我們要持續深耕細作,以匠心守成本底線,用創新拓效益上限,讓降本增效成為企業騰飛的強勁雙翼!