編者按
扎根現場專注極致
保障氣體低成本穩定供給
制氧總廠是公司能源輸送的關鍵單位,對整個生產系統的供給起著決定性影響。為了保證制氧系統穩定經濟運行,制氧總廠(河北榮信)改善創新小組成員長期扎根生產現場,勤于思考,敢于創新,深度挖掘內部潛能,分析各個機組運行數據,查找影響穩定運行的不利因素,仔細研究設備、工藝構造及原理,多方找尋低成本、高效率的解決方案,改善工藝設備運行效率,實現氣體穩定供給和降本增效雙豐收。
創新工藝技術
全力挖潛降耗
一直以來,我鼓勵、帶領全體員工致力于本廠工藝技術創新和降本增效,取得了一定成績。例如:空分設備做好啟車前期準備是提升效率、降低成本的技術突破點之一,為實現啟車時快速高效供氧供氮,制氧總廠利用技術創新方案,提前對空分裝置進行加溫吹除,在需要啟動時可減少加溫吹除時間,達到提前出氧供應的目的。事實證明,在啟車過程中,前期加溫吹除時間比以往節約了36小時,實現提前出氧,也減少了電能的無功消耗。我們還研發了液氧返充技術,縮短了啟車時液氧液面積累時間,實現快速供氧供氮,降本增效效果顯著。
在組織生產過程中,我們發現用戶用氧量不穩定,導致系統壓力波動較大,氧氣放散率時常偏高,造成部分能源浪費。為降低氧氣放散率,科學用能,實現能源平衡,我建立《降低氧氣放散率》攻關課題,根據實際生產現狀制定了一系列操作方案:當煉鐵機前富氧使用量有富裕時,將機前富氧補給機后富氧使用,減少放散量;當用戶用氧量減少時,及時調整工況多生產液氧,便于應急和日常調峰使用,盡可能減少浪費。
技術創新、降本增效已經融入到日常工作,我們充分發揮自主性和積極性,深入挖潛降耗。期間發現某期實際產氧量未達到氧透壓縮量,經攻關改善使氧透壓縮機組氧氣達到滿負荷運轉,減少一臺活塞氧壓機運行,單月節省壓縮電能約52.82萬度,合計26.4萬元。
合理調控氮氣壓縮系統。調控前氮氣由兩機組氮透和兩機組活塞式氮壓機供氮,部分機組為高耗能設備,共消耗功率9450kW/小時。合理調控后,共消耗功率7650kw/時,節省功率每小時1800kw,每月節省壓縮電能64.8萬元。
強化設備管理
確保供氣穩定
制氧總廠(河北榮信)要求全員在實踐中嚴格執行標準化操作,根據季節特點,不斷完善落實設備點檢、維護責任制度,修訂和完善《精益產線設備點檢標準》《精益產線潤滑點檢標準 維修作業標準》《標準作業指導書》,嚴格規范職工操作過程,提高設備維護技能和維修質量,加強設備保養,降低設備故障率,確保實現安全穩定生產。
開展設備狀態檢測維修。設備科及點檢站出臺設備管理策略,提升設備管理水準,要求專業點檢員對制氧設備進行全面檢查,尤其是空壓機、氧氮透等重點設備的振動、位移等;在日常點巡檢的數據基礎上,進行設備技術狀況判斷、設備缺陷和劣化傾向分析,找出解決方案,及時處理,避免發生設備事故。
重視風險管控
實現安全生產
結語